运行中凝汽器真空下降的原因有很多,之前艾索电力已经做过介绍,针对上述运行中凝汽器真空下降的因素,提出以下措施或解决方法: 1、针对机组负荷的影响 显而易见如果凝汽器真空降低到一定的极限,则应降低机组负荷,以维持凝汽器的最l低真空。 2、针对凝汽器漏入空气量的影响 通过上面的分析可知,凝汽器漏入空气的点、面很多,只要查到漏入点,将漏入点堵死,问题就可解决。 3、针对高、低压加热器疏水的影响 高、低压加热器疏水问题主要靠水位基地调节仪的可靠动作来解决。在设备运行中,主要通过加强就地巡回检查高、低压加热器水位、精心监视高、低压加热器的压力、温度、疏水温度、加热器端差、水位等参数,及时发现异常情况,联系维护人员加以解决。 汽轮机凝汽器真空度下降原因分析 引起汽轮机凝汽器真空度下降的原因大致可以分为外因和内因两种。外因主要有循环水量中断或不足、循环水温升高、后轴封供汽中断、抽气器故障等;内因主要有凝汽器满水(或水位升高)、凝汽器结垢或腐蚀,传热恶化、凝汽器水侧泄漏、凝汽器真空系统不严密,汽侧泄漏导致空气涌入等 循环水量中断或不足 循环水中断 循环水中断引起真空急剧下降的主要特征是:真空表指示回零;凝汽器前循环水泵出口侧压力急剧下降;冷却塔无水喷出。循环水中断的原因可能是:循环水泵或其驱动电机故障;循环水吸水口滤网堵塞,吸入水位过低;循环水泵轴封或吸水管不严密或破裂,使空气漏人泵内等。循环水中断时,应迅速卸掉汽轮机负荷,并注意真空降到允许低限值时(600mmHg)进行故障停机。 大唐黄岛电厂#3机组凝汽器自2016年以来发现凝汽器铜管有泄漏,经往凝汽器两侧加锯末后基本能维持运行,但长时间运行对机组的安全、经济运行造成一定影响。故决定在正常运行中进行半边隔离查漏,通过半月的查漏未解决问题,故委托济南艾索电力科技有限公司对此机组进行查漏。 1、接到凝汽器半边解列命令后开始操作。根据中调负荷曲线倒#6机负荷,#3机降负荷至一半负荷,降负荷前纪录凝汽器真空、排汽温度。 2、启动凝汽器坑排污泵,将水位排至最l低。联系维护部在凝汽器坑加装1-2台大功率潜水泵以备凝汽器水侧放水时用。 3、停止胶球清洗装置运行。 4、缓慢关闭凝汽器A侧抽空气门,注意真空变化情况。
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