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09 09 2021

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来源:[济南艾索电力科技有限公司]
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品牌:艾索电力
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产品型号:BG1841

大唐黄岛电厂#3机组凝汽器自2016年以来发现凝汽器铜管有泄漏,经往凝汽器两侧加锯末后基本能维持运行,但长时间运行对机组的安全、经济运行造成一定影响。故决定在正常运行中进行半边隔离查漏,通过半月的查漏未解决问题,故委托济南艾索电力科技有限公司对此机组进行查漏。

1、关闭凝汽器A侧循环水进口电动蝶阀、出口电动蝶阀,注意真空变化情况。进出口电动蝶阀关闭后再用手动靠严,在操作过程中要精调、细调,做到关闭严密并不出现过关。

2、开启凝汽器A侧循环水水室放空气门、放水门、凝汽器进口蝶阀后、出口蝶阀前放水。启动排污泵和潜水泵,注意凝汽器坑水位。

3、凝汽器A侧循环水水室存水放尽后,联系检修打开水室人孔门,员工使用ET-SDT超声波设备进行查漏。

4、所有铜管监查完毕将泄漏的铜管做好标记后,关闭凝汽器A侧抽空气门,进行堵漏。堵漏完毕后恢复凝汽器A侧循环水系统运行,然后用同样的方法对凝汽器B侧铜管进行查漏。 、如凝汽器A侧水室放空气门有水连续流出,经调整凝汽器A侧循环水进口、出口电动蝶阀仍不能排尽存水,说明循环水进口、出口电动蝶阀某一门不严,无法进行找漏工作,恢复A侧循环水系统正常运行。

5、A侧循环水运行正常后,用1-8步骤对凝汽器B侧进行隔离、铜管找漏。 经过两天的查漏和封堵,凝汽器内的钠离子含量达到1.2ug/L,避免了钠离子含量过高给锅炉带来的安全隐患。



凝汽器查漏步骤

1、运行中如凝结器冷却水管渗漏不大,在凝结水基本合格的情况下不必停机,采用往冷却水中加锯末的方法将漏孔堵住,暂是维持机组运行,等有机会停机再找出漏点,用特l制的紫铜棒将漏管堵塞;


2、对于对分式机组,可将机组负荷降至一半,汽轮机半侧停水,确定漏水侧,但在停水之前先将通往抽气器的空气门关闭,防止未凝结的蒸汽进入抽气器,影响抽气器工作,当泄露侧确定后,就在运行中半侧检修,打开凝结器水室端盖或人孔门,查漏的方法有:烛光法\肉眼直观法,因泄漏水管的两侧一般不流水或流的很少,而不漏的水管两侧流水较多;

3、停机差漏,打开凝结器两侧端盖,用空压机将冷却水管内残留水吹干净,两侧管口没有水痕迹,支撑凝结器底部弹簧,开汽侧人空门灌入软化水淹没最顶部铜管,观察水管两侧,流出水者为泄漏,用紫铜棒在两头堵塞,管壁有水痕迹的,表明胀口渗水,可用胀管器复胀一遍,直至水管两侧没有水痕迹,即为查漏完毕合格。



真空严密性研究

真空严密性试验是确定凝汽器真空是否泄漏的重要方法,而漏空气是影响直接空冷机组真空的主要因素之一。从理上分析了空冷凝汽器经历的传热和热力学过程,建立了空冷凝汽器真空严密性的数学模型,由此得到了进行严密性试验时背压随试验时间的变化关系,为分析空冷机组真空严密性变化规律提供了依据。

试验时,机组负荷稳定在额定负荷的80%以上,关停真空泵,然后记录凝汽器真空表的真空值,自关停真空泵后30秒起,每隔半分钟记录一次真空值,共记录8分钟,取后5分钟的记录值算得真空的平均下降值。真空严密性的好坏便是通过做此试验得到的真空下降速度来进行评判。

为什么真空严密性要做8分钟取后5分钟平均值呢?艾索电力科技有限公司以200MW的机组做过分析,分析如下。

由上图的曲线可以看出,在做真空严密性试验时,汽轮机的排气压力随时间的变化关系有两个不同的阶段。第1阶段前5分时间内,排气压力随时间上升的斜率很大。从机理上来说,这是由于当抽气设备关闭时,真空内的空气无法排出而迅速积聚,且由运动状态变为静止状态,掺混于蒸汽中,致使蒸汽凝结放热系数迅速下降,最终导致散热器的整体换热系数下降,凝汽器散热情况恶化,蒸汽的凝结温度升高,从而蒸汽的凝结压力大幅增加,成为此阶段排气压力升高的主要因素。第二阶段为5分钟以后,排气压力随时间的变化趋于平缓近似成线性关系。这是由于随着空气在蒸汽中含量的增加,蒸汽凝结换热系数下降也趋于平缓甚至几乎不再下降,此时蒸汽的凝结温度变化很小,其凝结压力也就趋于不变,而此时随着空气含量的增加其本身的分压力已经到了不能忽略的地步,即的增量成为此阶段排气压力升高的主要贡献者。

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