一、利用联合炉排的方法 (1)针对以前锅炉运行出现的问题进行分析,对锅炉系统设 计提出完善和修改意见。 3)锅筒中心线标高:25 000mm。 (7)蒸汽温度的变化是与蒸汽压力、负荷的变化密切相关的,因此当燃烧、负荷、蒸汽压力变化时应作出蒸汽温度变化趋势的判断,及时调整减温水量。 (4)一、二次国情风率为5:5或6:4,视燃烧工况和锅炉效率而改变。 (1)在上述燃料和参数工况下,稳定燃烧2h。 七、蒸汽吹管调试步骤 (12)取料机转速一般在80%以上,当加强燃烧时,注意尾部烟道温度和排烟温度的变化,尤其是省煤器前的温度。当这个温度能够保持在375~C以上时,就能形成一个利于燃料燃尽的温度场。 含水燃料进入炉排高端不能及时燃烧,只能形成预热、干燥、气化的过程。燃烧后移、火焰强烈区域集中到炉排中后位置,造成燃烧时间不够,大量未燃尽的燃料排出。 十、吹管参数 (6)炉膛温度低、造成主蒸汽温度低。蒸汽焓值降低,影响了机组效率。 1.冷态空气动力场试验结果 (3)维持吹灰压力为1.5—2.OMPa,温度为350℃。 (6)炉膛冒正压或者燃烧不稳定时,立即解列除尘器,投人烟气旁路。 排烟温度为144~150℃,根据实际风压,可以开大前、后二次风,将火焰压制在炉膛下部,也可以利用高温空气预热器的大旁路,改变烟气区域温度,调整排烟温度。 压缩空气分配系统包括仪表、气源、空气管路、分气箱、空气炮、电磁阀、脉冲阀、喷吹管和定时器。每排滤袋上都有一根喷吹管,通过电磁脉冲阀和分气箱连接。 (4)在冲刷强烈区域的管道加装防磨护板。 (3)后墙二次风不够、不能冷却后拱水冷壁区域温度。 (3)停用压缩空气供应系统。 (4)保持汽水循环畅通,严格执行连排、定排制度。 28~30MW负荷工况下锅炉配风参考值见表5—24。 (4)根据料位控制取料机频率,运行时监护好给料机电流变化,避免给料机堵料。 (1)当燃料水分大于40%时,加人大量的一次风有利于燃料的预热、干燥和气化。高负荷需要大量的燃料,需要炉膛有很高的蓄热能力。燃料在炉排大量的堆积、需要强劲的一次风穿透。 但是,炉排风孔改造后,在总风量一定时炉排风量和风压发生了改变;高、中端炉排风孔扩孔数量占总风孔数量的2/3左右,导致在同一风压下扩孔区域风量增大,风速降低,炉排风对燃料的穿透力大大降低,造成热风与干燥区深层燃料不能得到充分接触,使人炉燃料无法正常均匀干燥。燃烧区料层高低不平,炉排通风不均匀,料层薄的区域形成空穴,料层厚的区域吹不动,炉内温度场失衡,造成了炉排结焦或不完全燃烧,无法构建一个良性的燃烧速率,锅炉效率降低。净,同时确保炉排上的风孔通畅。 (4)由于长期飞灰磨损,引风机叶轮磨损,动平衡不好。并根据燃烧工况和料层厚度进行精心调整,振动前、后就地观察火焰颜色、料层厚度及捞渣机出渣(灰)颜色。 (12)当蒸汽压力达到0.6MPa时,通过六个给料机将燃料 摇散在炉排上。最初的播料量大约为1200kg,相对应于给料机在40%负荷下持续运行5min。当炉排上燃料层达到足够厚度时, 给料机停止运行。
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