(4)燃烧过程中注意振动炉排振动时间、间隔时间及振动频率,可根据炉排料层厚度来合理调整。料层厚时可加大振动频率、加长振动时间、缩短间隔时间;料层薄时调整相反,要保持炉排尾部有200mm燃尽区。可根据燃料、燃尽区的位置来做以下调整: (16)在DCS上进行试验,远程控制可靠,连锁保护正常, DCS上显示正确。 (1)投入0.5h即解列观察。 影响锅炉燃烧的最大问题,就是燃料的水分、灰分含量过大,其次是设备原因,如除尘器分离效果不好,布袋大量破损、漏灰。 (3)螺旋收集机。每个料仓配有一台螺旋收集机。螺旋收集 Ⅲ位于料仓底部中心孔位置,呈圆锥状,主要用来收集分散在料 生物质锅炉。 (3)燃烧阶段。燃料与氧在足够高的温度下结合,进行强烈的氧化还原反应。此时的燃烧速度极快。80%碳性活化物质的燃尽在这个阶段完成。发生的区域在炉排的中前位置,需要大量的风量助燃。称此为受热面辐射区的核心燃烧。 在基本工况基础上,只对某一项目进行调整,最终确定一个优化组合工况。 (4)其他技术指标: (9)锅炉漏风率不大于4%。 (4)当炉膛压力出现正、负变化较大时,可将给料机做适当调整,同时调整送风量,可先将炉排风降低、待炉膛压力稳定后再提高。同时调整振动炉排振动时间、间隔时间及振动频率。 (1)联系电气人员给设备送电。 (2)进行设备改造,更换罗茨风机、加粗排灰管道,预除尘 器下面加装机械放灰装置。预除尘器改造后,减少了进入布袋除尘器的灰量。 (2)当给料机出现电流增大时,应立即减少取料机给料量,使燃料少量进入水冷套,形成底部有燃料、上不蓬松状态,缓慢进入水冷套一炉膛,经过一段时间后将压实段燃料推人炉膛,给料机电流减小,恢复原状态,堵料现象消失。 三、试验内容 (3)随着负荷升高、燃料厚度增加、蓄热能力增加,总风量也增加。一次风穿透燃料层,二次风构建高强度燃烧结构。 (3)飞灰含碳量增加,炉膛下部燃料燃烧不完全。 (5)2号A皮带减速器振动经过了处理。 (3)根据燃料湿、风量需求大的特点,送风机出口总风压由 7.5kPa调整为8.2kPa。 二、造成的原因 2.吹管流程 (3)检测1号捞渣机出口的灰渣含碳量,正常的含碳量应该为3%~5%。 (2)加强预除尘器的放灰、两侧输灰管道不能堵塞。尾部烟道的大部分灰量只能依靠放灰。 (3)加强空气压缩机罐的放水,防止水分进入表管和布袋喷吹。 · (8)炉前系统冲洗合格,系统恢复完毕。 (5)仔细检查汽水系统的各胀口、焊口、人孔门、手孔、全部汽水阀门、法兰连接等处的严密性。 锅炉燃烧调整是有限的手段。不能保障人炉燃料的干燥,减少燃料中水分的含量,将燃料水分降低到45%以下,就无法保障锅炉良好燃烧、降低不完全燃烧份额、达到理想的锅炉经济效率。 (1)进行播料试验时,一次风不可开得过大,避免播料时看不清楚。尽量开大下二次风,形成播料时的抛物线。 (5)短杆转动吹灰器有2台不能启动,进行了处理。 (10)1号捞渣机箱体变形,捞渣机刮板变形。
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