四、改造的效果 (6)启动给水泵,锅炉上水至汽包水位一100mm。 三、锅炉燃烧调整的思路 在各风门全开、送风机维持80%负荷、炉膛负压一5MPa工况下标定一、二次各风门风量,各风道风量修正系数见表5—21。 (5)排烟温度:130~C。 (9)硬质燃料如木块、树皮,多用一次风;轻质燃料如稻壳、锯末多用燃尽风。 (2)锅炉存在缺陷。炉排较短,依靠大量燃料的蓄热才能保持额定的容积热负荷。燃料在炉排高端不能及时干燥、气化、着火,只能进入炉排中端才进行燃烧,使燃料在炉内燃烧时间不够,燃料不能够完全燃烧,锅炉燃烧效率降低。 (7)引风机承力侧轴承漏油,进行了处理。 (5)总风量、二次风量偏小。在二次风口下面形不成强烈的扰动,燃料在炉内停留时间不够,燃烧程度下降,排烟温度升 高,不完全燃烧热损失增加。 (4)在进行烟气冷却器除氧器循环时,将除氧器进气门关小,保持除氧器压力。 该工程给料系统主要由炉前给料系统和上料系统组成。炉前 给料系统主要由炉前料仓、给料机、取料机、防火挡板门、水冷套、压紧装置及膨胀节等部件组成;上料系统主要由螺旋给料机、小解包机、1号带式输送机、电子皮带秤、犁式卸料器、储料棚链式输送机、分配链式输送机、称重式链式输送机、分配小车、喂料输送机、解包机、2号带式输送机组成。 三、一级过热器振动 (7)出现主蒸汽温度降低时,及时联系汽轮机司机降低负荷,减少蒸汽流量,防止主蒸汽温度大幅度下降。 3.炉前给料系统的调试 2.燃料尺寸过大 (1)利用预除尘器的放灰使除尘器前压差小于1.3kPa。大幅减少了烟气阻力,烟气流速就能降低,就能保持足够的炉排厚度,建立起炉膛容积热负荷。另外,烟气携灰量减少,可以减轻布袋除尘器的压力、减轻引风机磨损。 (12)运行期间时刻监视轴承温度,超过设计值时停止捞渣机运行。 (一)生物质在振动炉排上的燃烧过程 灰粒不能从下部排灰器排出,基本都经过了上端布袋裂纹的空隙排走,大量含尘烟气通过引风机,加剧了叶轮磨损,降低了引风机使用寿命,并且污染了环境。 1.调试现场应具备的条件 全境地处中亚热带丘陵山区,季风湿润气候区,气候温和,雨量充沛,并具有春早、夏长、秋短、冬迟的特点。 3)炉渣含碳量为9.11%,炉灰含碳量为4.71%。 (8)确定各风门、阀门、挡板在锅炉启动位置。 燃料配比为木块与树皮1:1,人炉物料平均热值为6680kI/kg、人炉燃料平均水分为59.71%、环境湿度为80%时: (4)如果经过干燥,水分达到35%以下,炉排高端就可以着火,料层厚度就可以大幅降低,一次风就可以大幅减少,锅炉就可以建立高效燃烧。 四、安全阀整定值 进行锅炉设备改造,以适应燃料湿度大的特点。 (3)对发现的风室和管道漏风进行处理。
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