(1)人炉主燃料树皮水分、腐烂程度过大,经过给料机螺旋旋转、碾碎,颗粒度降低、密度增加,极易造成水冷套堵料、燃料热值降低、燃料量增加、透风系数降低、干燥时间加长、不易着火。 1.燃料水分大 (3)风量。在大量使用一次风的时候,根据燃料质量尽量多使用二次风。当燃料水分超过45%,一定要开启点火风30%。 (15)锅炉启动点火前,一定要将炉排上积存的灰渣清理干 3)尽可能降低捞渣机出㈢的炉渣可燃物含量。 (7)当除尘器系统压差较高时,应关小一次风液力耦合器调节门或开启除尘器延期旁路门,待除尘器系统压差降低后再恢复原调节门开度。 通过对除渣系统的调试,使其正常运行,达到设计要求,能及时清除炉渣,为锅炉稳定运行提供保障。 (3)各支吊架安装齐全、正确,受力均匀;各类弹簧支吊架销钉应拆除,经调校受力正常。 三、锅炉燃烧调整 3.引、送风机液力耦合器 第一、二次采用低压吹扫,以防杂物进入难以清除的角落或 造成管子被堵塞,其余均为降压吹扫。 四、锅炉燃烧调整最后结论 (6)由于炉排低端是低温区,所以后墙二次风不能多使用,无法形成强烈燃烧。没有后墙二次风的扰动、旋流作用,就不能形成高强度燃烧,炉内就不能建立高强度的辐射燃烧区,不能最大效率地生成炉内容积热负荷。3.12锅炉严密性试验 (4)烟气里的焦油影响了风烟的传递、流动,锅炉各受热面浮着了一层黑色的油污,堵塞炉排风眼,限制了一次风的使用。 (5)风温为215℃。 二、设备及系统简介 (2)下二次风应该尽量加大,以满足高温区域的用风量,促成高浓聚区的强力燃烧。 20%开度时,运行人员抄错转速值,或转速表显示有问题。 (3)如果环境温度低于120~C时,锅炉点火前8h投入除尘器灰斗蒸汽加热装置,检查各部位不应漏气(停炉后灰斗蒸汽加热装置可保持运行)。变形温度丁1=660~C,软化温度丁2=820~C,熔化温度丁3=830~C。 4.炉墙后拱温度 (四)输灰系统 针对发现的问题进行了锅炉燃烧调整,加强了后拱水冷壁的用风量。综上所述,其原因是二次风门没有开启,炉墙严重缺风结焦。 1.调整前工况(30MW负荷)氧量可控制在6%以上;当负荷大时,氧量应维持在4%~6%。 1.原因分析 (6)由于取料机螺旋方向设计错误,不符合生物质床层燃烧的基本规律。lo号、40号线下料量很难控制,形成了炉排燃料两侧高、中间低的现象。炉排两侧堆积的燃料,不可能依靠炉排振动,在有限的锅炉燃烧时间里全部烧透,使得灰渣含碳量很难降低,造成了锅炉效率下降。
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